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最值得被收藏的25個超實用污泥調試問題:
1、問:污泥中毒與污泥老化在表觀上如何鑒別?
答:一般來說污泥發生嚴重老化會有一個發展的過程,而污泥中毒會很快引起細胞解體。污泥老化和中毒時出水ESS都會明顯增加,有經驗的人能從表觀上區分的。污泥老化時出水中的懸浮固體顆粒相對要大些,大多呈碎片狀。污泥中毒時出水的懸浮固體顆粒相對要小。
污泥中毒與污泥老化也可從DO值的變化上進行區分,污泥發生中毒的過程較快,會使DO在短時間內上升,而污泥老化有個漸進的過程,DO的上升過程也是漸進的。
2、問:調試一個屠宰廢水,工藝為:化糞池(HRT>2d)-調節池-水解池(HRT=5)-接觸氧化池(HRT=6)-二沉池,由于前化糞池出水COD在700,而且接觸氧化時間比較短,故將水觸池改為曝氣池,但所加的一臺潛水曝氣機效果有限DO一般在0.5以下,原曝氣池DO正常。兩池的SV都可達到20~30,現在進水量為設計水量的70%,出水水質仍然很差,SS較多,原曝氣池有一定的泡沫,且比較稠,是否是因為污泥老化的原因造成的?
答:好氧進水COD700很正常的,泡沫與氨氮無關,要確定是生物泡沫還是化學性泡沫?如是化學性泡沫,在這樣的污泥濃度下維持下去會逐漸減少的,實在不行可用水噴淋消泡。感覺你們的污泥活性很差,原因可能是營養比沒控制好,如氮和磷。
3、問:曝氣池的污泥越來越少,進水COD約100~200mg/L,污泥難生長,沒投用的池死泥多,怎么辦好呢?
答:可采用間斷曝氣法,適量排一些污泥,雖然污泥量很少,如不排泥會更少。
4、問:我們一個項目已運行一年了,近來由于進水水質惡化,進生化裝置S含量達100左右,現在進水S在10左右,恢復有五天時間了,進水COD在600,出水300左右,10x16顯微鏡下看到一些樹枝狀東西和一些極小的(針尖大小)的東西,不知道是什么,污泥濃度幾乎沒有,現在該怎么調,是不是污泥被氧化,氣量該調小點?
答:說明污泥已嚴重受損而解體了,要重新培養。
5、問:污水處理系統剛建好,準備開始運行,工藝:調節池---水解池---厭氧池---好氧池---沉淀池---污泥處理系統,馬上要開始試運行了,擬用接種馴養,請問開車和馴養中的具體注意事項有哪些?
答:培菌初期應采用靜態培菌,污泥初步形成以后,要注意防止污泥過度自身氧化。有不少廠都發生過此類情況,污泥長期不增加,甚至下降,原因就是營養和曝氣時間沒控制好,污泥在增長同時又在不斷自身氧化這樣的惡性循環過程?;钚晕勰嗯嗑笃?,雖然污泥濃度較低,還是應適當排一些污泥,會有利于微生物進一步生長繁殖。
6、問:厭氧污泥培養方法和調試過程中的注意事項。
答:厭氧污泥培養方法有多種,建議采用逐步培養法,大致過程如下:好氧系統經濃縮池的剩余污泥(已厭氧)投入到厭氧反應池中,投加量約為反應器容量的20~30%,然后加熱(如要加熱的話),逐步升溫,使每小時溫升為1℃,當溫度升到消化所需溫度時(根據設計溫度))維持溫度。
營養物量應隨著微生物量的增加而逐步增加,不能操之過急。當有機物水解液化(需一、二個月),污泥成熟并產生沼氣后,分析沼氣成份,正常時進行點火試驗,然后再利用沼氣,投入日常運行。
啟動初始一般控制有機負荷較低。當CODcr去除率達到80%時才能逐步增加有機負荷。完成啟動的乙酸濃度應控制在1000mg/L以下。上面只是大致的要求,最好請有經驗的人來指導。
7、問:經常在一些論壇上看到類似這樣的說法“曝氣過大,DO過高,細菌發生自身氧化了,負荷太低,微生物發生自氧化了,導致解絮”云云。而在ASM1#,ASM2#,ASM3#模型以及廢水生物處理泰斗McCarty都是將微生物的衰減系數作為常數,用b表示,亦即衰減(自身氧化)是按一定的比例b隨時都在發生,進行的。
而微生物的生長系數則與基質濃度密切相關,是一變數,當有機負荷較低,而供氧又充分的情況下,微生物將很快消耗掉水中的BOD,使生長停止,只有衰減,結果導致凈增為0,甚至為負,使生物量不增反降。因此說自身氧化隨時都在發生,而不是在低負荷,高DO下才發生,不知這樣說是否妥當?
答:理論上沒錯,但實際運行中對污泥老化并不是局限于這樣的理解,雖然污泥老化主要是微生物長時間缺少營養引起的,即營養與微生物量的失衡,微生物不能正常生長,但處理裝置在實際運行中的情況較復雜,污泥的活性還與運行控制條件、營養比等因素有關。
有的裝置會發生以下情況:當進水濃度正常,而碳氮比或碳磷比較低時,污泥的活性也會很差,使微生物對有機物的降解作用受到限制,產生的能量減少;當進水濃度和營養比等都正常,但由于剩余污泥沒按要求排放,加之曝氣時間過長等也會使污泥松散,活性差,這樣的污泥習慣上也稱老化。
8、問:本單位采用的是前置式奧貝爾氧化溝工藝,近期在運行上出現問題。設計進水5萬噸/天、COD350、BOD150、ss220、實際進水量每天5000m3/d,COD300,BOD120,SS180;
運行方式是內外溝四臺推進器全開,內外溝溶解氧控制在3mg/L(近期化驗室檢測溶解氧與在線儀表數據不一樣,儀表比化驗數據高3mg/L,運行兩個月化驗才開始。)間歇曝氣,曝氣5小時、靜沉1小時(推進器全部關閉),進水1.5小時,進水一分鐘開推進器,開始曝氣,由氧化溝內污泥濃度在100左右,一臺回流泵長期回流污泥,流量700m3/h,回流污泥濃度在100左右,氧化溝內的污泥濃度一直不變保持在200左右,出水COD140最好是在100左右,BOD50,SS50,二沉池出水混濁。
(1)二沉池污泥不沉降,整個池面很混濁,(2)氧化溝污泥沒有絮凝體,全部是很細小的顆粒。(3)鏡檢只發現一種微生物,樣子像豆角籽,中間有氣泡,頭部多些。(4)氧化溝一直存在白色粘性泡沫,(5)我們處理全部是生活污水,運行3個月污泥濃度上不來,出水一直不好。請幫忙分析造成這樣情況的原因。
答:說明污泥已嚴重老化而解體了,是污泥負荷太低,曝氣時間過長引起的,培養過程中污泥在增長的同時又在自身氧化,污泥濃度當然不會提高。污泥要重新培養,但問題是如果進水量和污水濃度還不增加,培養好的污泥又如何養住?
你們目前的運行方式是不行的,溶解氧高不是主要原因,關鍵是曝氣時間的控制。采用間歇曝氣水下推進器不用停的,內溝不用曝氣,可作為混合液流至沉淀池的過道,但推進器不能停。
9、問:厭氧工藝是UASB,沒有升溫裝置,整個工藝沒有污泥回流系統,廢水是通過UASB溢流到好氧池的,而好氧池采用的是生物膜法,現在要進行污泥培養,培養過程中要注意什么?
答:UASB污泥培養可用其它污水廠濃縮后的厭氣污泥移植培養,投加的污泥量要多,投加到厭氧反應裝置高度的約1/3,污泥層至少1m以上。如果沒有厭氧污泥,也可用放置后一段時間后的好氧污泥來移植培養,因為培養初期不必追求嚴格的厭氧,即使移植的污泥中有氧會很快耗去,而形成厭氧條件,只是培養時間會長一些。培養過程中pH一定要經常測定,控制在7左右,還要控制好營養。具體的培養要求可參考相關資料。
10、問:對于周邊進水周邊出水的二沉池,其是否已經克服了中心進水周邊出水的二沉池的缺點呢?而且,我發現這里的輔流式二沉池都會出現液面翻很小的污泥絮體的現象,這是什么原因呢?
答:我認為周邊進水式沉淀池只是減小了進水水能對沉淀的影響和中心混合液短流問題,并沒有全面改變幅流式沉淀池存在的問題。從理論上講,周邊式沉淀效率應該很高,可對進水布水要求很高。
11、問:有一25000T的生活污水處理廠,采用Orbal氧化溝工藝,設計進水COD:370mg/L,實際進水COD在150mg/L左右,TP在2mg/L左右,氨氮在20mg/L左右,總氮高于氨氮6mg/L左右,MLSS在2000~2500mg/L之間,SV小于15%,SVI大約50ml/g,MLVSS/MLSS=0.5。出水COD小于40mg/L,TP幾乎沒有什么去除效果,氨氮在8mg/L左右,總氮去除率不到50%。
現在問題就在二沉池出水堰有跑泥現象,從去年七月份開始運行到現在從來沒有間斷過。另外,三個溝各有四個轉刷曝氣器,現在由于負荷較低,外、中、內三圈分別開了1、2、2個曝氣器,內圈溶解氧在2.0mg/L左右,外圈在線監測OBP最低達-400。請問:二沉沉跑泥是什么原因,這樣控制曝氣方式恰當嗎?
答:污泥已發生一定程度的老化,活性已很差,出水帶出的是老化了的解絮污泥。主要原因是污泥負荷過低引起的。
應對措施:(1)減少曝氣時間,可停運外溝,污水直接進中溝;(2)也可不停運外溝,增加排泥量,大幅降低MLSS。這二種措施都是為了增加污泥負荷,前一條是通過減少反應時間來增加污泥負荷,后一條是通過減少污泥濃度來增加負荷,當然為了維持水、氣、泥三相平衡,曝氣量也不能太大。
12、問:我們的好氧池為生物接觸氧化池,目的是將氨氮從30降至10以下,實際現在加顯色劑后和空白差不多。加碳酸鈉調節堿度,從后面沉淀池回流污泥,由于回流不好控制,所以有時是泥有時是水。
以前發現沒污泥回流時整個好氧池的pH值就隨水流方向急劇下降,但有污泥回流時就不會了,能保證出水pH值在6.5-7之間。但近幾天發現整個好氧池pH值偏低,前端僅6.9,出水5.8左右(進水所有指標和碳酸鈉量均未改變,氨氮濃度依然測不出),即使相對以前改善污泥回流狀態也是這樣請問這是什么原因造成的?另外我們好氧池后面的沉淀池是豎流沉淀池(148m3,水量30m3/h),下面有四個小泥斗,在現有狀況下應采取什么措施改善好氧池回流污泥狀態?
答:接觸氧化法沉淀池的污泥(脫落的生物膜)一般是不回流的,所以要先確認填料上的生物膜是否正常?如果生物太厚就是加大氣量沖刷,否則會嚴重影響處理效果。
pH的下降這么多有些反常,理論上解釋不通,因為進水氨氮不算高,硝化過程中產生的氫離子也不至于下降一個多pH單位,唯一可能的是沉淀池積泥過多,在缺氧情況下污泥中酸化菌大量繁殖,回流至好氧池后發生酸化作用所至,當然只是推測。所以建議確認填料上生物膜的生長情況,沉淀污泥暫不要回流,觀察一段時間再說。
13、問:(前一貼回復后的問題)我們的系統以前是不回流的,當然因為設計時氨氮根本不需要考慮,以前沒認真對待過這個好氧池,監測時發現整個好氧池pH值程下降趨勢(按水流方向6.3——5.5——5.3——5.1);同時因氨氮進水濃度增高處理不了,請人來看時有兩個建議:一是提高堿度,二是污泥回流。
當時只采用了第一個建議,加碳酸鈉之后氨氮確實有效去除了,但pH值依然下降幅度比較大,而且很不好控制,后來在進行污泥回流,發現對pH值的穩定有較好的效果,現在就一直回流了。對好氧池系統總感覺很不放心,一來通過好氧過程僅僅是將氮從氨氮形態轉化成了硝態氮,并沒有將其從水中除去,對環境的危害也沒有降低;二來我經常懷疑這個系統的穩定性和持久性。請幫助分析并提出解決措施。
答:紙上談兵不一定說得準,只能供參考。如果回流后生化池的pH能穩定,也只有一個解釋,就是污泥在沉淀池發生反硝化,回流液含OH-,進入好氧池后能中和部分H+。當然只是推測,但不管如何,說明系統去除氨氮的效果是不錯的。
如果要反硝化,不知反應時間是否夠,可試試,在好氧池的中間某時段,設置缺氧區(停留時間約半小時至一小時,少量曝氣,DO在0.5以下),這樣可去除一部分硝氮,并穩定pH。還要注意:好氧池后半段DO高些,至少在3mg/L以上。
補充說明:我前一貼分析中說好氧池的pH下降可能的是沉淀池積泥過多,在厭氧情況下污泥中酸化菌大量繁殖,回流至好氧池后發生酸化作用所至;在后一貼中又說污泥在沉淀池發生反硝化,回流液含OH-,進入好氧池后能中和部分H+,能穩定好氧池的pH。這二貼似乎矛盾,但這是對二種可能性分析,前者是假如污泥已厭氣發酵成酸化反應了,后者是可能缺氧而發生反硝化?,F在看來是后者的可能性較大。
14、問:我們的好氧池為生物接觸氧化池,設計上氨氮從30mg/L降至10mg/L以下,現在出水氨氮幾乎沒有。運行中加碳酸鈉調節堿度,從后面沉淀池回流污泥,由于回流不好控制,所以回流的污泥有時是泥有時是水。以前發現沒污泥回流時整個好氧池的pH值就隨水流方向急劇下降,但有污泥回流時就不會了,能保證出水pH值在6.5-7之間。
但近幾天發現整個好氧池pH值偏低,前端僅6.9,出水5.8左右(進水所有指標和碳酸鈉量均未改變,氨氮濃度依然測不出),即使相對以前改善污泥回流狀態也是這樣。請問這是什么原因造成的?我們采用的是豎流沉淀池,下面有四個小泥斗,在現有狀況下應采取什么措施改善好氧池回流污泥狀態?
答:接觸氧化法沉淀池的污泥(脫落的生物膜)一般是不回流的,所以要先確認填料上的生物膜是否正常?如果生物太厚就要加大氣量沖刷,否則會嚴重影響處理效果。
pH的下降這么多有些反常,理論上解釋不通,因為進水氨氮不算高,硝化過程中產生的氫離子也不至于下降一個多pH單位,唯一可能的是沉淀池積泥過多,在缺氧情況下污泥中酸化菌大量繁殖,回流至好氧池后發生局部酸化作用所至(好氧池前端DO通常很低的),當然只是推測。所以建議確認填料上生物膜的生長情況,沉淀污泥暫不要回流,觀察一段時間再說。
15、問:有一綜合化學合成廢水,采用SBR工藝,正在調試中,因受一次有毒物質沖擊,只能停止進水,連續悶曝5天,廢水COD緩慢下降(從1600mg/L降到900mg/L),但污泥濃度卻從1300上升到了6500mg/L,SV僅為14%,是什么原因造成的?
答:SV下降可以解釋,因為污泥過度曝氣而在一定程度上礦化了,這種情況下污泥雖然中毒,但沒有完全失去活動能力。污泥濃度不減反升無法解釋,但要確認每次污泥濃度測定時的取樣時間是否基本一致,因為與傳統活性污泥曝氣池不同,SBR池曝氣階段的污泥濃度是隨時間變化的,所以取樣時間需要固定,否則就無可比性。
16、問:現在濃縮池上飄滿了浮泥,(顏色是灰色的)我們已經延長了泥齡,減少了濃縮池的進泥??蔀槭裁催€會有這樣的現象呢?
答:這樣的措施沒有針對性,應該增加濃縮池的出泥量,使污泥在濃縮池的停留時間減少,以防厭氣發酵。
17、問:我們用的是周邊傳動刮吸泥機,有10個吸泥點,沉淀池DN=30m,曝氣池30分鐘污泥沉降比5~9%。我們只能做NH3-N,CODcr,總銅的測定,其他都沒有設備和條件。前兩天氣溫降低,沉淀池上浮的大塊污泥少了許多,溫度稍有升高,泥塊又大量出現。
溫度低的時候飄出的污泥很小,不過在有些地方有一大片的污泥往外涌,且有些地方出水較為清,分布無規律。不知道出水色度與飄泥有沒有關系,現在的出水色度一直保持在8左右。
答:從二方面來分析:一方面原因可能是污泥有老化的跡象,主要是負荷太低、反應時間過長的原因,要控制好曝氣時間;
第二方面是沉淀池大塊泥上浮現象,可能是沉淀池本身的問題,所謂括吸泥機其實就是吸泥機,池底有吸不到泥的死角,我估計吸泥管下部是一個扁長型的吸泥口吧?廠方設計時可能認為這個扁長型的吸泥口兼有括泥和吸泥的功能,其實不然,這樣的刮吸泥機吸泥效果很差的。
還要確認:靠池最外的吸泥管底部扁長型的吸泥口是否靠近池壁,如果不是就說明吸泥機設計上是有問題的,會造成池底部分區域的泥吸不上來。此外,沉淀池管理上也要注意調整好各吸泥管的出泥量,靠池邊的吸泥管出泥量應該調大些,中心的吸管出泥量要小。出水色度一直保持在8左右應該很好了,國家排放標準是小于50。
18、問:本單位曝氣池SV30為7%,MLSS2800mg/L,連續幾天測定都如此,我也知道污泥過度礦化了,含有過多的無機質。但有專家說這不可能,說一定是SV或者MLSS測定有誤,不知道這么低的污泥指數究竟可不可能?
答:污泥指數只有25是有些反常,但也不能說不可能,MLSS用重量法測定不會誤差很大,礦化嚴重的這樣的情況也有,有的裝置受到高濃度含鹽廢水的沖擊,鹽類在污泥中積累也會使污泥指數大幅下降,但不論是何原因,這樣的污泥應該進行生物修復或重新培養了。
19、問:高氨氮廢水處理,現在調試結果出水COD和氨氮偏高。有人建議延長SRT,會有效果嗎?現在的SRT是20天,采用的SBR工藝,我覺得雖然延長SRT可以提高生物中的硝化菌比例,但是延長SRT的同時也會降低細菌整體的活性,降低COD的去除效率,不知我的想法對不對?
答:COD和氨氮都偏高的情況下延長SRT沒錯,一般不會影響COD的去除效率,因為碳化速率快于氨氮的硝化速率,硝化過程在碳化過程的后期,污泥負荷低時才發生,所以應該延長SRT,也可采用非限止曝氣或提高污泥濃度使污泥負荷下降,目的都一樣,當然還要確認DO、堿度等是否滿足等因素。
20、問:我們是生活污水處理廠,進水COD280mg/L,BOD70多mg/L,出水為129mg/L,BOD50.6mg/L。曝氣池MLSS1980mg/L,沉降比70%~80%?,F出現這樣的問題:量筒內沉淀的全是黃色渾濁的東西,上面的液體非常澄清。取二沉池表面的水觀察,感官也非常好。另外還有我們這個地區土壤的含鹽兩較高。請給分析一下,如何處理?
答:盡管是生活污水,但B/C太低,污水的可生化性很差,這樣的情況下出水COD高,BOD5低也很正常,也就是說這類污水只用生化法處理出水COD很難達標的,污水含鹽量高,也會抑制生化反應。從數據看污泥沉降性能也不好,有些反常,主要原因還是可生化性差,應該在沉淀池后增設化學混凝工序來進一步去除COD。
21、問:有些污水廠污泥培養后的馴化階段把活性污泥濃度控制在1500mg/L左右,我的想法,若要馴化菌種適合這些工業廢水,應盡量在前期維持較高的污泥濃度,待污泥適應了進水水質后再根據實際情況調節污泥濃度至較適合的水平,不知道這樣的想法對嗎?
答:污泥馴化過程中污泥濃度不宜高,因為污泥馴化過程的進水量是逐漸增加的,污泥濃度過高會造成營養不足,此外由于馴化過程中微生物對有毒物的降解能力很差,大量毒物會在污泥中積累。
22、問:沉淀池上有厚厚一層污泥,出水帶有大量的泥,用稍加攪動后,污泥即可沉下去,出水也變得較為清澈.用量筒在好氧池取樣,污泥沉降1小時后,即開始上浮,輕輕攪動后,又沉下去,出現這種情況該如何處理?
答:二種可能:(1)沉淀池污泥層發生反硝化引起的,反硝化過程的氮氣將部分污泥攜帶出水面并積累;(2)曝氣量大,污泥中氣泡進入沉淀池前來不及充分釋放。如果是前一種情況,應在生化池設缺氧區去除硝酸氮,或增加曝氣量,增加回流污泥量,使污泥在沉淀池的停留時間減少,防止沉淀池污泥缺氧。后一種情況時應該清除生化池池面、沉淀池配水井和中心導流筒水面的泥渣和泡沫清除,以便混合液內的氣泡釋放。
23、問:CASS系統進水受到一定的負荷沖擊后(進水COD上升),出水水質變壞,污泥沉降很快,沉降后上部水體渾濁,有小絮狀泥不沉,曝氣時泡沫越來越多,泡沫很粘不易破碎,降低負荷也不見效果,鏡檢有很多纖毛蟲、鐘蟲,少量輪蟲(一直這樣),最近也一直在排泥,污泥濃度維持在2500左右,請問是什么原因?是不是污泥對新水質不適應,發生了老化?
答:如果是有機負荷沖擊造成的話,你們采取的應對措施不妥,違背了活性污泥法三相平衡的基本控制原則,因為進水濃度增加,為了維持污泥負荷的穩定,就要增加污泥濃度,同時增加供氧量,而你們在降低污泥濃度。這種情況下不存在污泥老化的問題,我估計是污泥負荷過高,生化反應不徹底造成的,還要確認溶解氧是否滿足。
24、問:二沉池有大量的污泥懸在池中央,是不是污泥的活性太差,污泥更新太慢,泥齡太長了?該怎樣改善呢?
答:二沉池有大量的污泥懸在池中央,要說明是在中心的導流井內還是外面,如在圈內很正常,只要經常清除就可,如果在中心圈外發生這樣的情況,原因就很多,除了污泥老化外還有其他因素,還要確認是浮泥還是泥夾泡沫,如果是污泥,是塊狀還是碎散的,這些對于運行故障診斷是很關鍵的,僅憑這樣說我很難診斷的。
25、問:本廠采用奧貝爾氧化溝,設計處理能力為2.5萬m3/d,本系統進水與回流污泥是先進入一個方型的厭氧池,再進入外溝-中溝-內溝-出水?,F要制定污泥運行方案,請問接種污泥是投入氧化溝內溝進行培養還是同時投入各池培養?具體該怎么做?
答:可采用級數擴大培養法,先在內溝培養,污泥形成并增多后再逐漸引入中、外溝。也可三溝同時培養(根據進水量、進水濃度和接種污泥運輸是否方便等情況來定)。厭氧污泥不必專門培養,待氧化溝正常運行后將排出的剩余污泥逐步引入并讓其自然厭氣就可。
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